ทุกหมวดหมู่

ขอใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า
อีเมล
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000

การใช้งาน

หน้าแรก >  การใช้งาน

แผนการอัปเกรดรางเลื่อนเชิงเส้นในเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

I. แผนการอัปเกรดไกด์เชิงเส้นสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบตั้งโต๊ะเดิมขององค์กรลูกค้าประสบกับปัญหาหลักสองประการมาโดยตลอดเมื่อพิมพ์ชิ้นส่วน: • ความแม่นยำในการพิมพ์ไม่เพียงพอ: เกิดความเบี่ยงเบนของเนื้อผิวแต่ละเลเยอร์ ±0.15 มม. ...

แผนการอัปเกรดรางเลื่อนเชิงเส้นในเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

I. แผนการอัปเกรดไกด์เชิงเส้นสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบตั้งโต๊ะเดิมขององค์กรลูกค้าประสบกับปัญหาหลักสองประการมาโดยตลอดเมื่อพิมพ์ชิ้นส่วน:

• ความแม่นยำในการพิมพ์ไม่เพียงพอ: เกิดความเบี่ยงเบนของเนื้อผิวแต่ละเลเยอร์ ±0.15 มม. ขณะเคลื่อนที่ตามแกน Z ส่งผลให้ชิ้นส่วนพื้นผิวโค้งซับซ้อนไม่สามารถตรงตามข้อกำหนดการประกอบได้

• ความเสถียรในระยะยาวต่ำ: หลังการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 200 ชั่วโมง การสึกหรอของรางนำทางทวีความรุนแรงขึ้น แอมพลิจูดการสั่นสะเทือนของหัวพิมพ์เพิ่มขึ้น 40% และอัตราการเสียของพุ่งสูงถึง 22%

II. การออกแบบโซลูชัน

• การปรับปรุงระบบรางนำทาง

แกน X/Y ติดตั้งรางนำทางขนาดเล็กแบบมีแรงดึงล่วงหน้า ทำให้ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งซ้ำเพิ่มขึ้นเป็น ±0.005 มม.

แกน Z ใช้รางนำทางแบบทนทานสูง เพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักได้ถึง 200 กก.

• กระบวนการติดตั้งแบบนวัตกรรม

ออกแบบอุปกรณ์ยึดจับการปรับเทียบด้วยเลเซอร์แบบสามจุด เพื่อกำจัดความคลาดเคลื่อนสะสมที่เกิดจากการติดตั้งแบบดั้งเดิม

พัฒนาอัลกอริธึมชดเชยการขยายตัวจากความร้อน เพื่อปรับพารามิเตอร์การเคลื่อนไหวแบบไดนามิกผ่านเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

III. การเปรียบเทียบผลลัพธ์หลังการดำเนินการ

เมตริก

ก่อนการดัดแปลง

หลังการดัดแปลง

การปรับปรุง

ข้อผิดพลาดของมิติการพิมพ์

±0.12มม.

± 0.03 มม

75%

ความเร็วการพิมพ์สูงสุด

80มม./วินาที

150mm/s

87.5%

ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่อง

72 ชั่วโมง

600+ ชั่วโมง

733%

รอบการบำรุงรักษา

ปรับเทียบเครื่องมือทุกเดือน

การบำรุงรักษาประจำไตรมาส

เพิ่มขึ้น 300%

• ประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรง:

อัตราคุณสมบัติในการพิมพ์ของชิ้นส่วนที่มีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นจาก 68% เป็น 96%

ทุกปี ความสูญเสียด้านกำลังการผลิตที่เกิดจากอุปกรณ์หยุดทำงานลดลงประมาณ 240 ชั่วโมงการทำงาน

ต้นทุนการบำรุงรักษาลดลง 65% และผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมในรอบสามปีอยู่ที่ 280%

• การเลือกอย่างแม่นยำเหนือกว่าการอัปเกรดแบบไม่มีเป้าหมาย: การจับคู่ประเภทของรางนำทางตามลักษณะของแกนเคลื่อนไหวต่างๆ คือกุญแจสำคัญ

• คุณค่าของความคิดอย่างเป็นระบบ: ผสานการจัดการความร้อน การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน และอัลกอริธึมการชดเชยอัจฉริยะ เพื่อสร้างโซลูชันที่สมบูรณ์

• ความตระหนักในต้นทุนตลอดวงจรชีวิต: การลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ 30% ในช่วงเริ่มต้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา 70% ในช่วงหลัง

ก่อนหน้า

แผนปรับปรุงระบบนำทางกระบอกสูบ

ขวดเครื่องเทศทั้งหมด ถัดไป

ไม่มี

สินค้าที่แนะนำ